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焦化廢水*解決措施
焦化廢水*解決措施
焦化廢水歷來是鋼鐵企業(yè)水處理專業(yè)的大難點,也是政府環(huán)保部門管控的重點。本文對焦化廢水處理現(xiàn)狀進行剖析,闡述實現(xiàn)焦化廢水零外排的管理和實踐措施及焦化廢水零外排的意義。
1.現(xiàn)狀問題
焦化行業(yè)屬于高耗能、高污染、資源性行業(yè),在煉焦、煤氣凈化過程中, 產(chǎn)生了大量廢水, 含有揮發(fā)酚、CN、氨氮、硫化物等多種污染物,處理難度大[2]。目前焦化廢水處理后回用主要考慮在高爐水渣中進行消納。隨著生產(chǎn)負荷的不斷增加增加,焦化廢水的發(fā)生量和消納量之間的矛盾便會逐漸暴露出來,高爐水渣消納的焦化廢水只占焦化廢水發(fā)生量的十分之一。造成每天約4000噸焦化廢水無法回用,并且高爐水渣在消納焦化廢水過程中出現(xiàn)渣泡等問題,嚴重制約了焦化廢水的使用,在環(huán)保要求日趨嚴格的形勢下,解決焦化廢水的出路我那天,迫在眉睫。
pH做為基本的污水指標,勢必成為供求的熱點,這對廣大的E-1312 pH電極,S400-RT33 pH電極制造商,比如美國BroadleyJames來說是個重大利好。美國BroadleyJames做為老牌的E-1312pH電極,S400-RT33 pH電極制造商,必將為中國的環(huán)保事業(yè)帶來可觀的經(jīng)濟效益。我們美國BroadleyJames生產(chǎn)的E-1312 pH電極,S400-RT33 pH電極經(jīng)久耐用,質(zhì)量可靠,測試準確,廣泛應(yīng)用于各級環(huán)保污水監(jiān)測以及污水處理過程。
2.推進措施
焦化廢水*按照“源頭減量、過程控制、末端開源”的總體思路,首先從源頭開始對焦化廢水進行減量化,同時高爐水渣等用戶逐步加大對焦化廢水的消納量,使焦化廢水的產(chǎn)生量與消納量達到平衡,終實現(xiàn)焦化廢水*。
2.1 焦化廢水源頭減量
煉焦、煤氣凈化和化產(chǎn)品精制過程中, 要產(chǎn)生剩余氨水和工藝廢水,這些廢水是焦化廢水主要組成部分如表1:
2.1.1 酸氣冷凝水回用減量
煤精硫銨酸氣冷凝水原去向為氨水大槽,經(jīng)蒸氨后到酚CN廢水,酸氣冷凝水量約15m3/h。酸氣冷凝水可以純水作為酸洗塔補水。通過泵機揚程升級和管道路由優(yōu)化等手段,將10m3/h酸洗冷凝水打至酸洗塔頂部代替純水補水,剩下約5m3/h打至氨水大槽,終實現(xiàn)10m3/h的焦化廢水減量和節(jié)約相應(yīng)純水消耗。
2.1.2 煤氣冷凝水減量
焦爐煤氣冷凝水原設(shè)計去向為煤精氨水大槽,產(chǎn)生量為200t/d。經(jīng)分析,焦爐煤氣冷凝水含酚、CN及氨氮較少,比較干凈。通過降低全廠焦爐煤氣水封補水和煤氣冷凝水改向到酚CN廢水酚水坑等手段,全廠焦爐煤氣冷凝水減量至<50t/d,廢水減量7m3/h。
2.1.3 事故水池減量化
煤精事故水原進入酚CN廢水調(diào)整槽,正常生產(chǎn)情況下煤精事故水質(zhì)較好,沒有污染因子,通過煤精事故水池水進行檢測分析,在確保不含酚CN的情況下,通過設(shè)備改造和管道路由優(yōu)化,事故水直接送至燒結(jié)混料,可以減少20m3/h焦化廢水。這樣既減少燒結(jié)混料工業(yè)水使用量,也可以降低焦化廢水處理量,一舉雙得。
2.2 酚CN廢水處理站過程控制減量
酚CN廢水處理站好氧槽和再爆氣槽會產(chǎn)生大量泡沫,原設(shè)計通過工業(yè)水進行消泡處理,可減少酚CN泡沫對環(huán)境污染[3]。為了實現(xiàn)廢水減量化目標,酚CN廢水處理站通過好氧槽增加消泡水增壓泵,使用內(nèi)部廢水代替生產(chǎn)消防水進行消泡,通過改進,減少焦化廢水處理量32m3/h,減量效果明顯。