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全膜法水處理工藝在電廠節(jié)能減排中的應(yīng)用
全膜法水處理工藝在電廠節(jié)能減排中的應(yīng)用
基于“超濾(UF)→反滲透(RO)→EDI”的全膜法水處理工藝是將先進(jìn)的膜分離技術(shù)組合運用,應(yīng)用于電廠鍋爐補給水處理系統(tǒng)可以達(dá)到去除污染物以及深度脫鹽的目的,滿足后續(xù)工藝水質(zhì)要求。
全膜法水處理
1全膜法水處理工藝特點
根據(jù)燃機機組參數(shù)、源水水質(zhì)、廠址位置特點、環(huán)保等方面的因素,下沙熱電全膜法水處理系統(tǒng)按“超濾+一級反滲透+二級反滲透+電除鹽”系統(tǒng)設(shè)計,系統(tǒng)出力按2×140 m3/h考慮。
pH做為基本的污水指標(biāo),勢必成為供求的熱點,這對廣大的E-1312 pH電極,S400-RT33 pH電極制造商,比如美國BroadleyJames來說是個重大利好。美國BroadleyJames做為老牌的E-1312pH電極,S400-RT33 pH電極制造商,必將為中國的環(huán)保事業(yè)帶來可觀的經(jīng)濟效益。我們美國BroadleyJames生產(chǎn)的E-1312 pH電極,S400-RT33 pH電極經(jīng)久耐用,質(zhì)量可靠,測試準(zhǔn)確,廣泛應(yīng)用于各級環(huán)保污水監(jiān)測以及污水處理過程。
超濾系統(tǒng)采用西門子Memcor的壓力式超濾膜系統(tǒng),單套系統(tǒng)采用96支超濾膜,產(chǎn)水流量180 m3/h。超濾膜為外壓式超濾膜,由于外壓式超濾膜的納污空間是內(nèi)壓式超濾膜的4~5倍,所以外壓式超濾膜能承受的進(jìn)水懸浮物可允許比內(nèi)壓超濾膜高4~5倍,外壓式超濾的抗污染性豪無疑問優(yōu)于內(nèi)壓式超濾,對原水的適應(yīng)性也更強。根據(jù)廠家推薦值,進(jìn)水濁度要求在20 NTU以下。
由于EDI進(jìn)水水質(zhì)的要求,反滲透系統(tǒng)采用兩級膜處理。一級反滲透膜組件采用DOW的BW30-400FR抗污染性膜元件,排列方式為一級二段,單位膜面積設(shè)計水通量23.47 L/(m2˙h) ,出力158 m3/h。二級反滲透膜組件采用DOW的BW30-400膜元件,排列方式為一級二段,單位膜面積設(shè)計水通量26.8l L/(m2˙h),出力150 m3/h。陶氏BW30-400系列膜元件對于進(jìn)水要求如下:pH為2~11,高運行溫度45 ℃,大運行壓力41bar,高允許污染指數(shù)5,余氯<0.1 mg/L。反滲透膜分離技術(shù)利用壓力驅(qū)動,可有效去除水中固體溶解物、有機物、膠體、微生物以及細(xì)菌等雜質(zhì),與前置超濾系統(tǒng)配套使用,具有工藝先進(jìn)、操作簡便、運行費用低、無污染、維護(hù)方便等優(yōu)點。
電除鹽裝置選用Ionpure CEDI的LX-45膜堆,共計28個膜堆,單套出力達(dá)140 m3/h。CEDI系統(tǒng)不需要加鹽,不需要濃水循環(huán),不需要單獨極水排放,整套系統(tǒng)簡單可靠;由于濃水和極水全部回用至一級反滲透前,水利用率可達(dá)100%,膜堆兩進(jìn)兩出設(shè)計(淡水進(jìn)/出,濃水進(jìn)/出),系統(tǒng)簡單,運行維護(hù)簡單。相對于加鹽型膜堆,系統(tǒng)可以即開即用。
2循環(huán)水系統(tǒng)運行現(xiàn)狀及特點
電廠循環(huán)水系統(tǒng)采用單元制供水系統(tǒng)。汽機循環(huán)冷卻水為自來水,冷卻水量為17 500 t/h。3臺機組配4臺循環(huán)水泵、一條供水管、一條回水管、4力通風(fēng)冷卻塔。平板濾網(wǎng)后設(shè)一臺輔助循環(huán)水泵作為停機初期輔機冷卻用。供水系統(tǒng)由冷卻塔→循環(huán)水排水溝→循泵進(jìn)水間→循環(huán)水泵房→循環(huán)水進(jìn)水管道→凝汽器→循環(huán)水回水管道→冷卻塔等組成。為了有效控制凝汽器內(nèi)微生物的繁殖,防止冷卻設(shè)備的堵塞和腐蝕發(fā)生,確保凝汽器的傳熱效率和真空度,選用次氯酸鈉和緩蝕阻垢劑對循環(huán)水進(jìn)行殺菌滅藻及阻垢處理。
由于循環(huán)冷卻水在循環(huán)過程中不斷蒸發(fā)濃縮,循環(huán)水導(dǎo)電率、硬度及堿度不斷上升導(dǎo)致超過其水質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn),此時必須不斷補充新鮮水并將部分高鹽度循環(huán)水排放,以維持水質(zhì)的動態(tài)平衡,因此在循環(huán)冷卻水系統(tǒng)運行過程中,循環(huán)水濃縮倍數(shù)控制有一個上限,此數(shù)值一般通過動態(tài)模擬實驗確定。
3循環(huán)水系統(tǒng)運行中存在問題
1)循環(huán)冷卻水補充水源采用自來水,成本較高,排污水量較大,排污導(dǎo)致水資源浪費,運行經(jīng)濟性差。
2)循環(huán)水系統(tǒng)原設(shè)計無底部排放口,導(dǎo)致實際運行中在循環(huán)水濃縮倍率超標(biāo)時無法排污,只能通過水泵泵吸或者溢流的方式來控制,這種方式不僅費時費力耗能,而且無法準(zhǔn)確控制濃縮倍率,系統(tǒng)存在結(jié)垢風(fēng)險。
3)隨著《水污染防治行動計劃》的實行,廢水排放愈加嚴(yán)格,循環(huán)水進(jìn)入雨水系統(tǒng)存在環(huán)保合規(guī)性問題。
4)循環(huán)水經(jīng)過凝汽器冷卻后,回水溫度達(dá)到35 ℃左右,溫水排放導(dǎo)致能量消耗。
由于循環(huán)水系統(tǒng)存在上述問題,迫切需要一種兼顧安全性、經(jīng)濟性和合規(guī)性的運行方式來實施循環(huán)水回用。
4循環(huán)水回用項目的實施
4.1循環(huán)水水質(zhì)分析
2016年全年循環(huán)水水質(zhì)報表顯示,循環(huán)水水質(zhì)控制指標(biāo)中硬度和濃縮倍率出現(xiàn)超標(biāo)現(xiàn)象比較頻繁,運行中須通過溢流方式來降低硬度和濃縮倍率以保證循環(huán)水系統(tǒng)凝汽器鋼管不結(jié)垢,給機組安全經(jīng)濟運行帶來極大影響。但其指標(biāo)*符合全膜法水處理系統(tǒng)進(jìn)水之要求,基于循環(huán)水水質(zhì)分析前提條件下,2017年實施了循環(huán)水回用項目。
4.2循環(huán)水回用項目的實施
1)循環(huán)水回水母管與化學(xué)水池補水管道通過DN150管道聯(lián)通,運行時利用循環(huán)水泵產(chǎn)生的壓頭將部分循環(huán)水回用至化學(xué)水池用作全膜法水處理系統(tǒng)進(jìn)水,以起到排污的效果。
2)機組運行時,循環(huán)水母管回水溫度在35 ℃左右,冬季運行時可提高全膜法水處理系統(tǒng)進(jìn)水溫度,減少加熱全膜法水處理系統(tǒng)進(jìn)水用蒸汽量,切實起到節(jié)能降耗作用。
3)部分循環(huán)水通過管道排污后起到旁流過濾的作用,可降低循環(huán)水濁度,減少凝汽器管道污堵。
4.3全膜法處理系統(tǒng)運行狀況
機組運行期間每日回用約500 m3循環(huán)水。項目實施后超濾系統(tǒng)運行正常,產(chǎn)水濁度0.045~0.091 NTU,進(jìn)出口壓差89~93 kPa,壓差上升了約40 kPa,上限為150 kPa,產(chǎn)水濁度合格。反滲透系統(tǒng)一段壓差149~161 kPa,二段壓差89~93 kPa,壓差正常;產(chǎn)水電導(dǎo)9.1~10.2 μS/cm,脫鹽率及產(chǎn)水量均正常。
系統(tǒng)出水水質(zhì)為:鍋爐補給水電導(dǎo)率0.18 μS/cm,鈉離子1~2 μg/L,硅酸根10 μg/L左右。
2017年循環(huán)水指標(biāo)年報表表明,循環(huán)水回用項目實施后,不影響全膜法水處理系統(tǒng)運行及出水水質(zhì)。循環(huán)水濁度全年平均值從2016年的6.7 NTU降低到2017年的3.8 NTU,其它指標(biāo)均有所下降,全年超標(biāo)次數(shù)大幅度下降。
5循環(huán)水回用項目效果評估
1)機組運行時,每日回用循環(huán)水500m3,基本上可*通過回用循環(huán)冷卻水把濃縮倍率控制在6倍以內(nèi),有效的避免凝汽器結(jié)垢,減少公司自來水用量,且規(guī)避了循環(huán)冷水系統(tǒng)排污水進(jìn)入雨水系統(tǒng)的環(huán)保風(fēng)險。
2)從2017年3月開始,機組運行日歷天數(shù)130 d,減少循環(huán)水排污量65 000 m3,按自來水水費4.8元/m3計,全年節(jié)約自來水費292 500元。
3)如冬季運行機組運行,通過循環(huán)水回用加熱鍋爐補給水處理系統(tǒng),可不投用原水蒸汽加熱系統(tǒng),每日可節(jié)約蒸汽10 t。
4)循環(huán)水回用后,起到旁流過濾的作用,可以降低循環(huán)水濁度,減少凝汽器的污堵,降低凝汽器清洗頻率。
5、由于循環(huán)水采用氧化性殺菌處理,回用循環(huán)水后可保證膜系統(tǒng)安全的同時更好地控制全膜法處理系統(tǒng)的微生物污染。
6結(jié)語
基于全膜法水處理工藝條件下的循環(huán)排污水回用應(yīng)用項目,在下沙熱電公司已應(yīng)用滿一年,機組單拖運行時,每日回用循環(huán)水500噸,基本上可*通過回用循環(huán)冷卻水把濃縮倍率控制在6倍以內(nèi),有效的避免凝汽器結(jié)垢,減少公司自來水用量及蒸汽用量,且規(guī)避了循環(huán)冷水系統(tǒng)排污水進(jìn)入雨水系統(tǒng)的環(huán)保合規(guī)風(fēng)險。實踐證明,全膜法水處理工藝原水適用性強,對于電廠高鹽度的循環(huán)排污水可直接作為其進(jìn)水,從而減少循環(huán)排污水的直接排放,很好的適應(yīng)環(huán)保要求,切實起到節(jié)能減排的作用。
隨著社會的發(fā)展,火電企業(yè)面臨著日益嚴(yán)峻的環(huán)保形勢,尤其天然氣發(fā)電企業(yè),普遍存在占地面積小和無煤場等原因,無法具備傳統(tǒng)燃煤火電企業(yè)的廢水處理能力,針對上述原因,本技術(shù)較為*地解決了循環(huán)水排污問題,同時兼顧了經(jīng)濟性與安全性,在采用全膜法水處理系統(tǒng)的天然氣發(fā)電企業(yè)中有著廣泛的應(yīng)用前景。